18天“精修”攻坚 陕能新疆1号机组热控 系统焕新升级 99xcs.com

11月2日,随着各项验收指标顺利达标,陕能新疆1号机组2025年度C级检修正式落下帷幕。这场历时18天的检修攻坚战,热控检修专业团队作为核心力量,聚焦机组热控系统的稳定与优化,围绕DCS控制系统、辅机连锁保护、设备状态监测等多个关键领域,开展了全方位、深层次的系统性维护工作。从设备拆解检查到部件校准调试,从逻辑梳理优化到功能验证测试,每一个环节都严格遵循检修规程,以“扎实筑牢基础、确保安全可靠”为首要目标,不仅为机组即将到来的迎峰度冬任务做好充分准备,更从根本上为后续长周期稳定运行筑牢了坚实防线,为企业电力生产的连续性与稳定性提供有力支撑。

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精耕标准项目,筑牢设备运行根基

本次检修中全面推进并高质量完成35大项标准检修项目,覆盖机组热控系统核心环节。针对DCS(分散控制系统)、TSI(汽轮机监视仪表)、FSSS(锅炉炉膛安全监控系统)等关键控制设备,团队采用“逐点排查、精细检修”的方式,对设备硬件进行全面拆解检查,重点清理模块积尘、紧固接线端子,确保硬件接触良好;同时完成软件数据备份,对关键控制逻辑进行梳理优化,消除逻辑漏洞,通过硬件传动试验验证设备动作准确性,为控制系统注入“强心针”,显著提升其运行稳定性与指令响应精度。此外,针对汽轮机、给水泵等重点辅机系统,团队开展动态试验与调试工作,通过模拟不同工况下的设备运行状态,调整控制参数,确保辅机系统与主机协调联动,最终所有试验项目均达到设计标准,机组整体协调控制能力大幅增强,为后续稳定运行提供了坚实的设备基础。

排查隐患漏洞,织密安全防护网络

安全是电力生产的生命线,而隐患排查治理则是守护这条生命线的关键举措。本次检修中,热控检修团队结合机组运行历史数据与同类设备常见问题,精准锁定定冷水流量取样偏差、DCS双电源切换风险等11项潜在风险点,开展系统性排查与针对性整改。在定冷水流量取样优化中,团队重新校准取样装置位置,更换老化取样管路,确保流量数据采集精准,为发电机定冷水系统安全运行提供可靠数据支撑;针对DCS双电源切换问题,通过多次模拟断电场景,验证电源切换逻辑与切换时间,确保切换过程无扰,保障控制系统电力供应稳定;同时,对控制器进行分离布置,避免单一故障影响整个系统,测试并优化设备接地系统,增强抗电磁干扰能力。这一系列精准有效的整改措施,如同为机组穿上了一层“防护铠甲”,从源头杜绝安全事故隐患,为机组安全运行保驾护航。

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创新技改赋能,提升系统运行性能

技术改造是推动机组性能升级、解决设备痛点的重要途径。本次检修中,热控专业团队聚焦实际运行中的难点问题,实施13项技术改造项目,全方位提升系统性能。在汽动给水泵再循环调节系统改造中,将原有气动执行机构更换为分体式气动调节执行机构,优化调节逻辑,减少了受运行环境造成的设备故障及调节误差,使给水泵流量控制精度提升15%,运行效率显著提高;针对脱硫系统烟气温度测点易受腐蚀、振动影响导致数据失真的问题,更换为耐腐蚀、抗振动的专用测点,增强设备在高温、高腐蚀恶劣环境下的适应能力,确保脱硫系统运行参数监测准确;对CEMS(烟气排放连续监测系统)原烟气分析系统进行优化,更换高精度分析模块,校准采样管路,使污染物排放数据测量误差控制在5%以内,提升数据准确性与可靠性。这些技改项目有效解决了设备老化、性能衰减等问题,不仅提升了系统自动化水平与环境适应性,更让机组在应对高负荷、复杂工况时更加从容稳定。

严格技术监督,保障检修质量达标

技术监督是确保检修质量的“守门人”,本次检修中,热控专业团队将技术监督贯穿检修全过程,围绕锅炉折焰角温度校验、热工保护定值复核等10项关键内容开展严格检查。在锅炉折焰角温度校验工作中,团队采用高精度温度校验仪,对多个测温点进行现场校准,对比校验数据与设计值,确保温度测量误差符合标准要求;对每一项热工保护逻辑,均进行逐一梳理与测试,反复验证保护动作的准确性与可靠性。特别是针对MFT(主燃料跳闸)跳闸一次风机保护逻辑,团队发现原逻辑存在冗余不足的问题,通过重新设计逻辑回路,增加双重触发条件,强化了机组主保护系统的冗余容错能力,为机组安全运行提供双重保障,确保每一项检修工作都经得起检验,检修质量全面达标。

层层验证试验,确保检修成效落地

消缺试验是检验检修成果的“试金石”,为确保检修质量切实落地,热控专业团队在修前、修中、修后三个阶段,分步骤、分层次完成AST(自动停机危急遮断)电磁阀试验、阀门联锁保护试验等关键试验项目。修前试验主要排查设备原有缺陷,明确检修重点;修中试验针对已完成检修的设备,及时验证检修效果,发现问题立即整改;修后试验则全面模拟机组运行工况,对所有控制系统、保护功能进行整体测试。在AST电磁阀试验中,团队通过模拟危急工况,触发电磁阀动作,检查遮断油路是否正常切断,反复测试10余次,确保电磁阀动作准确、响应灵敏;对MFT主保护系统,模拟多种故障场景,验证保护系统能否快速、可靠动作。通过这一系列严格的“考试”,层层验证检修成效,最终确保各控制系统动作精准、保护功能正常,为机组顺利启动、安全投入运行提供了有力保障,让机组以最佳状态迎接后续运行任务。

智能技术赋能,开启高效运维新时代

本次检修打破传统检修模式,深度融入智能检修理念,将智能技术贯穿检修全过程,推动运维管理转型升级。在电子间智能控制柜改造中,团队敷设GPS校时光纤,实现控制柜与智慧空冷系统的时钟精准同步,时钟偏差控制在毫秒级以内,为设备运行数据的时间匹配与故障溯源提供精准时间基准;针对DCS系统,优化系统状态图设计,新增设备运行状态实时监控画面,将设备温度、电流、故障报警等数据以可视化图表形式呈现,运维人员可直观掌握设备运行状态,实现运维管理数字化、可视化。此外,团队还搭建设备状态监测平台,通过采集设备运行数据,运用数据分析算法实现故障预判,提前发现潜在问题并及时处理。智能技术的深度应用,为设备状态精准诊断、故障预判分析构建了坚实平台,成功实现从“被动维修”到“主动预防”的转变,开启了机组高效运维的新时代。

陕能新疆1号机组本次C级检修,热控专业团队凭借系统的检修规划、精细的作业流程、严格的验收标准,全面完成各项检修任务,实现了热控系统稳定性、安全性、智能化水平的显著提升。此次检修不仅为机组迎峰度冬与长周期运行奠定坚实基础,更积累了宝贵的检修经验。下一步,陕能新疆将继续秉持“安全、智能、精益”的检修理念,不断加强热控专业技术团队建设,探索更多智能检修技术的应用场景,持续提升检修专业水平,为公司安全稳定发电筑牢坚实根基,为区域电力供应提供长久可靠的保障,助力企业实现高质量发展。(王建涛、周青)